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硅胶管严重粘模问题现象原因及改善方法
发布时间:2015/9/22 10:46:25 | 信息来源:奇裕硅橡胶
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给大家讲下最近的处理一个硅胶管粘模异常的案列。之所以把粘模当成案例,是因为太具有代

表性。

一,前几天看了一个硅胶管帖子,说粘模严重,无法生产,已经停工。

二。材料变化:再生胶使用含胶率高的再生胶,胶粉原先是使用自己的边料磨的胶粉,大小如

芝麻大小。现改用胶粉厂出的40目胶粉。

三,原先用的最便宜的再生胶,搭配自己磨的10目左右的芝麻大小的胶粉,无粘模现象。现换

高弹性含胶率高的再生胶,搭配40目胶粉,严重粘模包气。无法生产。

四。配方搭配:4公斤NR.4公斤SBR.19公斤再生胶。6公斤胶粉。


一直说换材料后,就是换再生胶和细的胶粉,粘模严重,包气。无法生产。
我到达后,摸了下胶料,第一感觉,就是胶料太粘了。
因为再生胶用量大,所以粘性很严重。
那么对于胶料粘性重,该如何解决呢?
正常做法是增加硬脂酸和石蜡。可是配方中已经达到2.5份和1.5份了。

我到了后。第一分析原因。
1.再生胶质量好了。含胶率高了。同时粘辊和粘模性是增加了。
2.从粗胶粉换到细胶粉。胶料的密合度内聚力增加了,胶料韧性变好。造成排气性变差。


改善方法:
1.增加胶粉用量,由原先的50份,增加到100份。
试验效果:由气泡率100%,改善到30%。
2.喷涂脱模剂,(原先工厂无脱模剂,晕)气泡率又30%下降到15%。
3.建议模具表面处理,铁氟龙或者电镀。(模具居然无表面处理。再晕。)

处理结果:。3模喷涂一次脱模剂,气泡率
换模具生产,沟槽更深。排气更差。

方法:
3模喷涂一次脱模剂,气泡率10%-15%。无法有效改善。
再次添加80份粗胶粉。
效果:搭配脱模剂,彻底改善。


回顾:
一。粘模几个要素:1.材料的粘模性2.模具表面处理。3.脱模剂的使用。4.胶料的疏松性。

这次的粘模,集中了以上的4点,整个都存在问题。才使得问题特别 严重。

建议:
1.模具表面必须做好处理,如电镀,铁氟龙。

2.脱模剂,是正常必须使用的。同时,模具也是要定期清洗的,保存模具表面平滑。

3.胶料的粘性不可以太重,可以搭配点硬脂酸和蜡类调节。如果粘性太重,那么模具必须要处

理的更好。

4.胶料的材质疏松性越好,越有利于排气。


本文出自深圳市奇裕硅橡胶有限公司:http://www.szhcty.com/news_v.asp?id=539

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